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石油三厂:高效完成往复式压缩机抢修

  【压缩机网】近日,石油三厂重整装置核心设备K101B往复式压缩机在生产准备阶段突发故障,工建公司维修联合三车间闻令而动、快速响应,第一时间启动应急抢修预案。由车间主任牵头统筹,精准研判,迅速集结技术骨干与施工力量,一场与时间赛跑、与隐患较劲的抢修攻坚战全面打响。

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  接到重整装置反馈,该压缩机在倒车试车过程中突发连杆侧油压骤降,现场操作人员立即按规程紧急停车,经排查发现东侧气缸连杆十字头部位泄油严重,存在重大运行隐患。

  维修联合三车间第一时间办理作业许可,组织骨干钳工连夜开展拆检作业。经过细致排查,发现十字头销轴与连杆小头瓦配合尺寸严重超差,十字头衬套合金层脱落近1/3,连杆大头瓦表面也已严重损坏。故障部件第一时间送往厂家进行修复,为后续抢修争取时间。

  为避免“治标不治本”,杜绝后续运行中出现同类故障,车间技术人员主动向厂机动处提出建议,对压缩机另一侧连杆及主轴瓦开展预防性拆检。发现另一侧连杆的大、小头瓦配合尺寸同样超出标准范围,虽十字头衬套完好,但靠近飞轮侧的主轴瓦推力面已出现裂纹损坏。

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  隐患不等人,车间抢修小组争分夺秒、连夜奋战,在完成拆检研判后,同步推进两侧填料更换作业,连续鏖战至当晚23点,全面消除排查出的所有隐患点,为后续配件回装扫清了障碍。

  厂家修复的配件顺利返厂后,车间立即组织骨干力量投入回装作业。现场分工明确、衔接有序,从两副主轴瓦的更换到两侧连杆的回装,每一道工序都严格遵循检修规程,每一个配合间隙都反复核对校验,确保回装质量万无一失。抢修人员以严谨细致的态度、高效协同的配合,全力推进回装进度,力争设备尽快具备试车条件。

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  此次压缩机抢修,维修联合三车间以“抢时间、保质量、零隐患”为核心目标,用高效的应急响应、主动的隐患排查、专业的检修技术和顽强的战斗作风,成功处置了设备突发故障,为重整装置安全平稳生产筑牢了坚实的设备屏障。车间将持续做好设备回装后的调试与试运行保障工作,以实际行动为企业稳产增效贡献维修力量。


标签: 压缩机石油  

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