【压缩机网】在“双碳”目标纵深推进、制造业绿色转型步入关键期的当下,一场以科技创新驱动的节能增效实践,在重庆朝阳气体有限公司与中钢热能院的紧密协作中落地生花。双方聚焦空压机系统长期存在的夏季高温跳闸与能耗偏高难题,联合开展技术攻关,成功建成投运鼓风脱湿节能改造项目,实现了安全生产与节能降本的双重跃升。
01 痛点倒逼,协同破局
空压机作为工业动力系统的核心设备,其运行稳定性与能效水平直接影响生产全局。然而,夏季高温导致的频繁跳闸、电耗居高不下,长期困扰着企业的连续生产。面对这一突出难题,重庆朝阳气体与中钢热能院深度对接,确立了“进气降温、减负节电、稳运增效”的技术路径,迅速启动鼓风脱湿节能改造项目。

中钢热能院技术团队深入现场,逐台摸排空压机组运行状态,精准识别工艺短板与能效瓶颈,经多轮科学论证,形成系统性改造方案。项目率先在3.5万立方米/小时等级机组上试点,核心技术路径为:以低压低品质蒸汽替代高品位电能,依托能源梯级利用原理,实现系统级降本增效。为保障稳定热源,重庆朝阳气体主动对接重钢能源部,快速落实供汽协同意向,为项目顺利推进奠定基础。
02 攻坚关键瓶颈,打通工程堵点
现场工况复杂、接驳距离远,管路系统规划设计直接关乎施工安全、工期与成本。面对这一“硬骨头”,重庆朝阳气体牵头联动重钢轧钢厂、能环部及中钢热能院技术团队,在初夏40℃以上的轧钢车间内反复实地踏勘,精细优化管线走向,科学布置膨胀节、支吊架、疏水阀等关键设施,在确保管网安全稳定运行的前提下,最大限度减少对既有生产线的干扰,最终全面打通施工堵点。
基础条件成熟后,中钢热能院技术团队仅用一个月时间,高效率完成了涵盖设备、土建、管道及电气自控的全套工程设计,为后续施工提供了坚实的技术保障。

03 多线协同发力,高效落地见效
项目建设全面提速的关键节点,中钢热能院技术团队立即进驻现场,紧抓轧钢厂设备检修窗口期,支持项目施工有序推进。重庆朝阳气体统筹协调,各参与方精诚合作,从严落实安全管控、质量监督与工期管理;监理单位全程旁站督导,确保各项标准执行到位。面对施工中出现的各类技术难题,中钢热能院主动对接,与重庆朝阳气体团队联合研判、精准施策,逐项攻克施工技术瓶颈。在各方共同努力下,项目建设高效推进,如期完成。
04 首日即达标,绿色新动能持续释放
投产当日即达到设计指标。通过溴化锂制冷与冷凝除雾系统的协同运行,空压机过滤器进气温度由33℃稳定降至20℃,彻底消除夏季高温机组跳闸安全隐患,机组单位电耗大幅降低,技改提质节能成效直观凸显。目前,系统整体运行平稳,各项工况参数优良。后续双方将持续跟踪运行数据,精准核算节能成效,为同类机组的推广应用积累可靠经验。
此次空压机节能技改的成功落地,不仅是重庆朝阳气体与中钢热能院精诚协作、创新实干的生动缩影,更是中钢热能院落实“一专两转三增三减”经营思路、加速科技成果向现实生产力转化的生动实践。面向未来,双方将持续深化技术共建,依托中国宝武平台的协同优势,深耕节能降碳与工艺优化前沿领域,以科技创新持续赋能绿色低碳生产,为企业高质量发展注入源源不断的绿色新动能。
【压缩机网】在“双碳”目标纵深推进、制造业绿色转型步入关键期的当下,一场以科技创新驱动的节能增效实践,在重庆朝阳气体有限公司与中钢热能院的紧密协作中落地生花。双方聚焦空压机系统长期存在的夏季高温跳闸与能耗偏高难题,联合开展技术攻关,成功建成投运鼓风脱湿节能改造项目,实现了安全生产与节能降本的双重跃升。
01 痛点倒逼,协同破局
空压机作为工业动力系统的核心设备,其运行稳定性与能效水平直接影响生产全局。然而,夏季高温导致的频繁跳闸、电耗居高不下,长期困扰着企业的连续生产。面对这一突出难题,重庆朝阳气体与中钢热能院深度对接,确立了“进气降温、减负节电、稳运增效”的技术路径,迅速启动鼓风脱湿节能改造项目。

中钢热能院技术团队深入现场,逐台摸排空压机组运行状态,精准识别工艺短板与能效瓶颈,经多轮科学论证,形成系统性改造方案。项目率先在3.5万立方米/小时等级机组上试点,核心技术路径为:以低压低品质蒸汽替代高品位电能,依托能源梯级利用原理,实现系统级降本增效。为保障稳定热源,重庆朝阳气体主动对接重钢能源部,快速落实供汽协同意向,为项目顺利推进奠定基础。
02 攻坚关键瓶颈,打通工程堵点
现场工况复杂、接驳距离远,管路系统规划设计直接关乎施工安全、工期与成本。面对这一“硬骨头”,重庆朝阳气体牵头联动重钢轧钢厂、能环部及中钢热能院技术团队,在初夏40℃以上的轧钢车间内反复实地踏勘,精细优化管线走向,科学布置膨胀节、支吊架、疏水阀等关键设施,在确保管网安全稳定运行的前提下,最大限度减少对既有生产线的干扰,最终全面打通施工堵点。
基础条件成熟后,中钢热能院技术团队仅用一个月时间,高效率完成了涵盖设备、土建、管道及电气自控的全套工程设计,为后续施工提供了坚实的技术保障。

03 多线协同发力,高效落地见效
项目建设全面提速的关键节点,中钢热能院技术团队立即进驻现场,紧抓轧钢厂设备检修窗口期,支持项目施工有序推进。重庆朝阳气体统筹协调,各参与方精诚合作,从严落实安全管控、质量监督与工期管理;监理单位全程旁站督导,确保各项标准执行到位。面对施工中出现的各类技术难题,中钢热能院主动对接,与重庆朝阳气体团队联合研判、精准施策,逐项攻克施工技术瓶颈。在各方共同努力下,项目建设高效推进,如期完成。
04 首日即达标,绿色新动能持续释放
投产当日即达到设计指标。通过溴化锂制冷与冷凝除雾系统的协同运行,空压机过滤器进气温度由33℃稳定降至20℃,彻底消除夏季高温机组跳闸安全隐患,机组单位电耗大幅降低,技改提质节能成效直观凸显。目前,系统整体运行平稳,各项工况参数优良。后续双方将持续跟踪运行数据,精准核算节能成效,为同类机组的推广应用积累可靠经验。
此次空压机节能技改的成功落地,不仅是重庆朝阳气体与中钢热能院精诚协作、创新实干的生动缩影,更是中钢热能院落实“一专两转三增三减”经营思路、加速科技成果向现实生产力转化的生动实践。面向未来,双方将持续深化技术共建,依托中国宝武平台的协同优势,深耕节能降碳与工艺优化前沿领域,以科技创新持续赋能绿色低碳生产,为企业高质量发展注入源源不断的绿色新动能。


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