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大型汽车零配件制造企业空压机站房能源改造案例

  【压缩机网NO.1  改造前的情况

  该厂共有2个空压机站房,共8台空压机,其中7台为单级工频110kW空压机,1台为单级工频75kW空压机,均已使用了7-8年。

  全厂区最大瞬时用气量:130m3/min,平均用气量:102m3/min;月平均耗电量:47万kW·h,占全厂区用电的40%;压力波动:0.57-0.64MPa;综合气电比:0.1169kW·h/m3。

  NO.2  站房存在的问题

  1、设备老旧能效低;

  2、多台设备运行混乱,气压波动大,管理工作量大;

  3、管理不专业,保养维护成本高;

  4、管道设计不合理,压降大、泄漏点多。

  NO.3    改造内容

  1、新引进3台欣达定制化XPT200/7双级压缩永磁变频空压机,单台产气量45m3/min,总计135m3/min,满足生产需要,留下三台单机能效较好的110kW空压机作为备机,其余淘汰;

  2、管道整改,管材改为PIPE超级管道,布局重新设计,进行简化、合理化;

  3、安装全新后处理设备,合理化使用负荷,降低压降;

  4、安装压缩空气流量计、电表、压力传感器等检测元件,实时监控产气能耗;

  5、建立“欣达云”物联网系统,将6台空压机联机联网,通过自学习系统匹配用气工况,形成自动智能化自我管理。

  NO.4  改造后效果

  1、综合气电比从0.1169 kW·h/m3降低至0.09 kW·h/m3,节能率高达30%,每月省电约14万kW·h;

  2、压力恒定至0.6MPa,节能的同时生产更加稳定,成品率更高;

  3、物联网系统使各台空压机运行更加合理,同时可以在手机端或电脑端实时观察运行状态,管理更方便;

  4、欣达承包售后维保工作,保证空压机平稳安全使用。

标签: 站房空压机零配件  

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