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助力更低碳未来 – 阿特拉斯·科普柯售后节能减碳改造解决方案

  【压缩机网】在实际运行中,随着工厂工艺需求的变化,设备的运行工况也会发生改变。在更换易损件的同时,对压缩机进行针对性的功能优化和调整,可使设备重新回归最佳效率点,持续保持高效运行。

  改造工作可结合年度检修计划在现场实施,从而最大程度减少因改造带来的停机时间。无论是单台还是多台压缩机系统,通过改造都能有效改善因工艺变化导致的效率下降问题,尤其适用于大型空分装置(也适用于中小功率机组),帮助企业提升整体工艺效率与能源利用水平。

  案例:部件改造

  工况发生改变,能耗大,长期运行在阻塞有安全隐患

  压缩机调试时间:2012年6月

  改造方案:根据原设计的性能曲线,压缩机长期运行在阻塞工况,存在安全隐患。对第一级叶轮及第一到第四级扩压器等部件进行改造。

  改造成效:压缩机可有效规避阻塞工况,运行更加安全可靠。同时,拆卸下来的叶轮与扩压器可保留作为备用件,当后续出口压力需求回升时,可快速恢复至原始配置,是一种灵活、可逆的改造方案。

  案例:减少压缩级

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  氮压机能耗高,偏离设计点运行

  问题描述:该六级氮气压缩机在实际运行中,流量仅为设计值的60%,长期偏离高效运行区间,导致整体能耗偏高。同时,进口导叶(IGV)开度较小,第六级压缩接近阻塞线工况运行,存在一定运行风险。

  改造方案:将原有六级压缩机组优化为五级结构,取消第六级压缩段。改造内容包括配置全新三级高速轴转子,并对五级叶轮进行针对性重新设计,使其更加匹配现场实际工况。改造过程中,原有齿轮箱及五级蜗壳等核心结构件予以保留和沿用,在控制改造成本的同时,确保设备整体结构的稳定与可靠。

  案例:优化级间

  冷却器升级改造减小压缩机级间压力损失

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  冷却器需定期抽芯检查,若内部腐蚀严重或运行压差过大,将导致冷却效果下降、进而降低空压机运行效率。同时,阻力增大还可能诱发级间喘振。此外,换热性能下降将导致气侧出口温度升高,影响压缩机稳定运行。结合实际项目能耗数据对比,一级冷却器改造后压损大幅下降,设备能耗显著降低,每年电费节省超百万元。

  问题描述:该压缩机于2010年投运,随着机组使用年限的增加,出现能耗高、气量不足、夏季级间喘振的现象,轴振动高。通过现场数据采集器对冷却器温度和压力(尤其是趋近温度)等进行分析,进一步识别出冷却器性能下降对系统运行的影响。

  改造方案:对两台冷却器进行整体更换,在保持原有气体管道接口不变的前提下,结合实际运行工况对结构进行优化设计,以提升换热性能、降低压降并增强系统运行稳定性。

  案例:优化级后

  改变防喘振控制方式,减小压缩机级后压力损失

  问题描述:化工装置长期处于低负荷运行状态,但压缩机仍按设计压力工况运行,导致放空长期维持在10%以上开度,系统能效偏低。

  改造方案:大小转子方案投入高,且难以适应工况的频繁波动。因此,在装置低负荷运行条件下,通过优化控制、联动IGV最小开度与出口压力设定,优化防喘振控制,实现高效稳定运行。

标签: 阿特拉斯科普节能  

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