压缩机网 >维修>运行保养>正文

操作不当导致压缩机损坏等案例大合集

   【压缩机网压缩机和板式换热器是中央空调制冷系统的两大心脏部件,它们的损坏将造成重大损失,下面列举一些常见的人为因素损坏案例,以便引起大家重视:
 
  案例一: 短接靶流开关造成板式换热器内部冻裂
  故障现象:
  2004年8月杭州某用户家中的一套HLR50户用水机,开机后出现ER05低压保护,复位后,重新开启,仍旧出现ER05低压保护报警。经检测系统压力发现冷媒静压力值为3kg左右,压力偏低,确定制冷系统漏氟,进一步观察补水箱发现水面有油迹,确认为板式换热器冻裂。
  原因分析:
  仔细检查后又发现水发生故障引起水系统无水流通过板换,而靶流开关由于在机组调试时损坏,被维修人员临时短接,之后又忘了更换此配件。因此,此时靶流开关未能够起到保护作用,导致板换冻裂。
  处理方法:
  更换靶流开关、水、板换。
 
  案例二:热交换不良管温探头失效导致压缩机液击损坏
  故障现象:
  某大楼12台GR-120D/W风管机组在环境温度为15℃左右制冷运行时,一台压缩机烧毁,其余机组回气管冻结起厚厚的冰且室内机的蒸发器结冰。
  原因分析:
  1、经解剖,压缩机由于液击烧毁 2、常规的空调一般制冷时的室外环境温度为20℃~40℃,如果室外环境温度不在规定范围内,长时间使用造成制冷剂液体在蒸发器不完全蒸发,液体进入压缩机形成液击。3、正常情况下制冷时,当室内盘管温度低于-2℃且持续2分钟时,室内盘管防冻结保护,显示屏显示保护,当大于6℃或压缩机停机7分钟会自动恢复开机。现场室内机蒸发器已结冰但机组没保护,仔细查看后发现安装室内盘管温度传感器放置位置不合适,未放在最容易结霜的铜弯头上,造成机组不能启动正常保护功能。
  处理方法:
  1、把室内盘管温度传感器位置移到容易结霜的弯头上,使它能准确检测蒸发器的蒸发温度,避免严重结霜或结冰。2、让用户了解常规的空调一般制冷时的室外环境温度为20℃~40℃,如果室外环境温度不在规定范围内,应该避免长期使用。
 
  案例三:落差大未装回油弯导致压缩机抱轴损坏
  故障现象:
  2002年,在杭州某医院安装了一批GR-125W/G高静压风管机,使用了一个夏天后,制热时其中一台机组的压缩机一启动就发出低沉嗡嗡声响,紧接着就跳闸,大概有4秒左右。初步判断压缩机抱轴导致电流过大而跳闸。
  原因分析:
  现场查看整幢大楼高约30米,机组全部安装在楼顶上。出故障的压缩机机组是一楼使用的,通过对它进行内、外机的连接铜管检查,发现内外机高度差达到26 米并且连接管上无回油弯,可其它机组都安装回油弯。当把拆下的压缩机向外倒油时,只有少量的压缩机润滑油流出,压缩机严重缺油。
  处理方法:
  1、在26 米连接管上安装4个回油弯。(标准是6米左右装一个回油弯)
  2、室内机接口安装一个止回环。
 
  案例四:加氟过量导致压缩机液击损坏
  故障现象:
  武汉一咖啡厅一台QR-120NW机组大金压缩机搭壳损坏。
  原因分析:
  经解剖此压缩机,发现该涡旋压缩机的涡旋盘已成碎片,询问安装公司安装时补氟情况,安装公司回答是补氟加的是液体,一直加到开机运行低压值为4.5公斤以上。当时室外温度在22℃左右,压缩机电流值未测。因此,判断为由于冷媒加注过量导致压机被液击损坏。
 
  处理方法:
 
  更换压缩机,对系统重新抽真空加氟。
  注意事项:
  为防止机组因加氟过量导致压机液击,在加注冷媒时应小心谨慎,应仔细观察机组运行时的各种变化情况来正确把握:
  当系统媒在65%的正常充注下,吸气压力、回气管过热度、液体的过冷度、输入功率和制冷量变化十分明显。
  当系统冷媒65%~125%的正常充注下,吸气压力、回气管过热度不明显,输入功率变化稍明显,液管的过冷度变化十分明显,制冷量的变化不十分明显。
  当系统媒超过125%的正常充注,吸气压力、回气管过热度变化不明显,输入功率和排气压力变化较明显,液管的过冷度变化十分明显,制冷量的变化不十分明显。
 
  1. 按机型和加长管道的长度进行称量加注(推荐方法,也是唯一真正正确的方法)
  2. 根据压力值、电流和感官的感觉来判断冷媒充注量:
  a、 用手触摸吸气管、排气管感知铜管的冷热
  b、 观察视液镜里的气泡
  c、 测量高低压力
  d、 测量压缩机电流
  e、 测量室外机和室内机进出风温差
  f、 观察吸气管上结露情况,夏天制冷时回气管感觉凉(>10度)并有凝露产生,冬天制热时压缩机回气管温度低于环境温度不超过5度。开启时充注应在低压端,以气体充注以防液击。
  机组制冷剂充注:液态冷剂充注在压缩机关闭的情况下应在高压端充注,机组开启时充注应在低压端,加液必须小心以防液击。
 
  案例五:连接管太长回油困难导致压缩机抱轴损坏
  故障现象:
  西安某超市安装了五台GR-480D/W风管机,起先运行一段时间,制冷效果尚可,可是没用过多久,用户感觉室内温度降不下来,在几个风口下感觉不到冷气故报修。维修人员赶到现场,打开五台机组的电控箱面板后,发觉只有五个压缩机工作(总共10台压缩机),另外五个压缩机的热继电器保护,复位后其中四台开启但压缩机发出“咯咯”声,还有一台压缩机一启动就跳闸,压缩机已损坏。
  原因分析:
 
  1、由于安装位置的限制,烧毁的压缩机的内外机机组连接单根铜管长度足有75米左右,另外几台连接长度也有60米。按照产品技术要求规定单根连接铜管长度应不超过30米。铜管连接过长会导致压缩机回油困难。
  2、当把拆下的压缩机向外倒油时,已经看不到有油出来,但把内机两个接口松开,压缩机油大量往外冒,可以断定压缩机缺油抱轴损坏。
  处理方法:
  1、立即把五台空调机组的外机移位到单根连接铜管长度规定范围内并加一定量的冷冻油。
  2、在每个氟系统增加一个油分离器。
 
  案例六:安装时铜管进水导致压缩机损坏
  故障现象:
  宁波某酒吧新装10台GR-35D/W的低静压风管机,开机调试后没多久,便有两台压缩线圈烧毁并搭壳。
  原因分析:
  现场割开压缩机低压口时有水流出。可以判断是水进入压缩机内部,破坏绕组漆包线绝缘度才使压缩机损坏。经询问安装公司,才得知当时安装公司因无法及时焊接完工,铜管两端未封口,那几天又下了雨,因此造成系统进水。
  处理方法:
  1、氟系统比较小,可以用干燥氮气反复吹干,吹到系统出口处放置白纸应无油、水渍为止,并对系统进行真空干燥处理。
  2、 对安装公司必须提醒注意保持铜管内的干燥和干净,在安装时注意密封管口。
 
  案例七:三相压缩机反转产生抱轴损坏
  故障现象:
  台州XXX酒店安装了5×20冷吨风冷热泵模块机组,由于电力紧张,用户自行安装了大功率发电机组,接通空调电源,开机后,压缩机运行声音象拖拉机发出的轰鸣声,并且水温无明显变化,半小时后维修人员到达现场发现压缩机全反转,并马上停机。经检查,压缩机已损坏一台。
  原因分析:
  1、电源缺、逆相保护器在机组调试时已经被调试人员空载试车时给短接,调试完毕后又没复原,所以当电源出问题时机组没能正常保护。
  2、靶式流量开关内部金属结构因生锈堵死,流量开关的机械部分卡住,故检测不到水泵反转。
  处理方法:
  1、电源缺、逆 项保护器恢复正确接线。
  2、更换靶流开关,并重新调试。
 
  案例八:板换漏系统进水导致压缩机损坏
  故障现象:
  2003年底宁波某洗浴中心一台28KW户式冷热水机组运行一个星期后板换泄漏,维修人员更换了板换,对制冷系统进行了简单清洗后开机。机组运行一个小时后发生跳闸现象,压缩机已接地。
  原因分析:
  第一次更换板换时对制冷系统清洗、干燥的处理不彻底,导致制冷系统内还存有大量水,水进入压缩机内部,破坏绕组漆包线绝缘度才使压缩机损坏。
  处理方法:
  对制冷系统已经进水的机组维修时应该对气液分离器、储液罐、干燥过滤器等配件进行更换,并且对整个制冷系统进行必要清洗和干燥处理。(最好用99%无水乙醇清洗)。
 
  案例九:接线松导致压缩机缺相运行烧坏
  故障现象:
  一台在四川的顶吹式60kW的模块冷热水机组在使用过程中,其中一台压缩机的空气开关合不上,其接线端子有一片烧毁的痕迹。
  原因分析:
  压缩机的三个接线端子其中有一片烧毁,它上下的接线不导通,接线冷压端子已成乌黑色,很明显是接线压头松所致。
  处理方法:
  1、更换这排接线端子,并对所有电器接线进行紧固。
  2、更换压缩机后必须对其氟系统进行清洗。
  注意事项:
  机组调试前必须检查并紧固所有电气接线,特别是压缩机及机电类电器的电源线及插头。
 
  案例十:水过滤网拆除造成板换堵结冰冻裂
  故障现象:
  慈溪市某别墅用户家中一台20kW顶吹式户用冷热水机组在夏季高温季节时进行正常制冷运行时,机组经常出现流量开关保护和低压保护现象,而机组在出现该保护现象后用户手动复位后机组可以重新开启,但半小时后该故障重复出现,运行一段时间低压表值为零,检查后板换漏。
  原因分析:拆下板换后发现走水系统一侧局部有麻丝和漆粘浮着,水过滤器打开时过滤网已经不在,室内风机盘管的过滤网也被安装公司为了减少清洗麻烦自行拆除,使一部分麻丝和漆混合物没经过阻当就直接进入板换,因板换片距很小,混合物卡在其中,影响热交换,时间过久就导致板换冻裂。
  处理方法:
  1、对制冷系统已经进水的机组维修时应该对气液分离器、储液罐、干燥过滤器等配件进行更换,并且对整个制冷系统进行必要清洗和干燥处理。(最好用99%无水乙醇清洗)。
  2、把所有的过滤网全部复原,再多清洗几遍管路。
 
  案例十一:冬季换热器存水结冰造成壳管式换热器或板换冻裂
  故障现象:
  安徽某洗浴中心一台125KW水冷螺杆机组在第二年制冷开机时,无法启动出现低压保护,高低压表都为零,冷却塔水面上很多油漂浮着。
 
  原因分析:
  1、冬天用户对机组排水时未将冷凝器桶体内的水排完,水没排完原因是没有把壳管式换热器底部的排水螺栓拧开排水,所以导致冷凝器桶体内的铜管冻裂。
  处理方法:1、更换壳管式换热器和干燥过滤器芯。
 
  2、用户进行培训。
  注意事项:对所有风冷热泵水机组冬季如果长时间不使用,要么机组长期通电,启动机组自身的防冻保护功能。如果断电,则必须排尽机组内的水。防止结冰冻裂热交换器。
  对风冷热泵水机组以外的其他类型的氟水机组则必须排尽机组内的水。
 

标签: 合集压缩机案例  

网友评论

条评论

最新评论

今日推荐