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空分装置离心空压机故障汇总案例

  【压缩机网】河南豫光金铅股份有限公制氧厂2013年初建成投产一套KDONAr-15000/3600/360型空分装置,采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀机制冷、规整填料上塔、无氢制氩、氧氮外压缩机流程。其中,作为提供原料空气的离心压缩机为单轴等温型、四级压缩、三级冷却,压缩机由同步电机以1500r/min转速经增速机增速到6928r/min驱动压缩机。增速机是平行轴单斜齿轮增速机。同步电机采用微机控制同步电动机励磁装置,励磁输出65V、402A。电机与增速机、增速机与压缩机之间均采用金属膜片式挠性联轴器连接。

  该空压机自投产以来,运行基本稳定,但也经历了一些故障,今做一总结,供同行参考。

  一、历次故障汇总

  1.电机故障

  2015年8月份,空分装置计划停机,各设备停下后,其低压电源空开未断电,水、油、励磁柜等空开仍在合闸位置。高压维修人员在高压配电室对空压机做线路耐压试验时,触发了励磁投运信号,使位于主厂房二楼的主机旁边的励磁柜开始运行工作,于是在电机转子上投入励磁电压和电流,约350A的电流通过转子线圈,转子线圈发热温度升高,产生电炉效应。由于持续时间较长,且正在中午,现场人员巡检看到电机冒烟才发现,已经导致电机转子烧坏。于是,电机吊离基础返上海电机厂维修,更换了新转子。返厂后,单试电机,振动不大,但连接联轴器后,开机运行加载,振动特别大。停机检查,以为电机基础未做好,重新做基础。但电机安装后仍然振动大,后厂家来人把电机与主机一起在线作动平衡,通过增加平衡块,得以解决振动偏大难题,空压机运行正常。

  此后,在每次空分装置停机后,立即停下励磁柜内空开电源和低配室内励磁柜总电源,并在励磁柜顶增加蜂鸣器闪光报警,即当主电机停运,而励磁柜电源未停,蜂鸣器就会闪光报警。当电机运行期间,励磁柜出现故障,蜂鸣器也会报警。另外,在做空压机联锁试验时,励磁柜会投入运行,要尽量缩短试验联锁时间,避免电机发热。

  2.进口导叶装置故障

  进口导叶装置由上下两部分组成,内共有16片可同步转动的导叶片,每个导叶片通过转盘、支杆、连杆与转环相连接。上下两个导叶装置各有一个转环,两个转环通过定位螺栓和连接螺杆连接。转环外侧共有8只6203-2RS轴承,导叶装置由电动执行机构驱动,通过传动杆带动主动支杆和连杆,带动转环转动,使所有叶片同步旋转,来达到调节气量的目的。

  在某次临时停机再次开机后,DCS上导叶开度5度,启动后电流在30秒内未降到额定电流以下,空压机电流保护停机。将启动时间延长到35秒,启动成功后,但机组振动较大,进口导叶DCS上逐渐全开,机后排气压力只能达到0.462(额定排气压力0.50MPa),根本满足不了空分装置生产所需,于是停机检查。发现电动机构开度与DCS一致,吊开机器大盖,检查导叶,但机器内导叶开度与DCS上不一致,发现电动机构传动杆与转环之间的主动支杆上螺母脱落,而无法连接,导致电动机构传动杆旋转,但转环无法动作,导叶片也就无法动作,进口导叶装置气量调节失去控制。将螺母重新恢复固定牢固,调试好导叶动作,启动后空压机运行正常。可见首次启动时电流在30秒内未降到额定电流以下,是因为机器内导叶片可能不在全关的启动位置,有一定开度,而在机器外边无法看到,只能看到电动机构处于全关位置,因启动时导叶开度大,造成空压机启动负荷过大电流未及时降下。

  在以后的拆检中,重点关注各导叶片上支杆、连杆的连接。每个支杆的球铰部位用黄油枪加油,6203-2RS密封轴承要定期更换,确保导叶装置动作灵活,各固定螺母牢固可靠。恢复安装上机壳前,DCS上操作导叶装置调试,现场观察是否正常。确定一切正常可靠,方可恢复安装上机壳。

  3.联轴器故障

  某年冬季,因临时停机,开机前进行人为盘车,感觉有些费力,没有过去顺畅,启动后现场听到机壳内有金属碰撞声响,待主控室人员赶到场倾听,金属碰撞声已经消失,但在场人员均感觉到机器运行声音高于停机前。人员站在机器旁,基础传递过来的振动使人感到脚麻,同时DCS上显示压缩机联轴器侧轴振由停机前正常的5um上升到20um(报警值52.6、联锁值63.1um)。虽然轴振升高,但趋势平稳,各轴温正常,于是继续运行使用。但随着进口导叶开度的增大、压缩机负荷增加,该轴振不断呈小幅突升变化,后达到联锁值而跳闸。于是计划进行检查该二级侧径向轴承,当首先打开增速机与压缩机联轴器护罩时,看到铝质护罩内表面有物体碰撞打击痕迹,发现联轴器螺栓断裂2条,有螺母脱落现象。检查该二级侧径向轴承未见异常,于是经购置新的联轴器螺栓成套,予以更换,盘车较为顺畅,开机后轴振恢复到原有水平,机身、基础振动恢复到原有范围。

  设备开机前必须进行盘车,检查有无卡阻、异响等异常情况。盘车与正式启动间隔时间尽量缩短,盘车必须充分,不能存在未盘整圈这种不完整情形。作为大型动力旋转机械设备,尽量不要频繁启停空压机,每次启动过程,在达到一阶临界转速时机器振动大,都会对联轴器和轴瓦有较大冲击。

  4.冷却器串漏故障

  空压机的级间冷却器采用铜换热管,水走管内,两端是方形封头,出气侧安装有丝网除沫器,组成芯子安装在筒体内。在例行维保时,发现三级叶轮流道出现气流冲刷磨损,轮盘壁厚由初期的5mm降到2.5m,其他叶轮则没有磨损,检查二级冷却器,出现铜管串漏,导致运行中因水压0.32MPa高于二级排气压力0.16MPa,游离水进入气侧,含湿量大冲刷叶轮。于是逐根查漏,发现五根铜管串漏,采用铜堵头将串漏铜管两端封堵。后来购置新的换热器芯子,予以更换。在首次例行冷却器抽芯时,丝网除沫器内的不锈钢丝网全部成碎沫,予以更换为316L材质的丝网,后再未发生过丝网损坏现象。对于叶轮磨损冲刷,购置新的转子,予以更换。

  建议每次例行大修期间,对冷却器予以抽芯,清理内部锈蚀,进行防腐,检查丝网,对换热器铜管进行清理内壁并完成后予以查漏。购置新换热器芯子时,要求上下板采用不锈钢,换热管要有额外固定,避免气流冲刷铜管造成晃动引起磨损串漏。

  5.吸气侧轴承密封漏油

  空压机一级进气侧轴承室内有一付径向轴承和一付止推轴承,并有一挡油密封,通有仪表空气作为密封气防止润滑油外漏到压缩空气侧,且油箱保持负压。在某次拆检时,发现一级冷却器内较多油迹,说明吸气侧轴承漏油到气侧。检查轴承,作为密封气的仪表空气铜管上减压脱落,密封气无法供入到轴承室内。于是,恢复密封气路。在每次例行解体大修完毕时,未恢复安装上机壳时,先开启密封气、排烟风机、油泵,运行四个小时以上,确定轴封位置未见漏油后,才可以恢复安装上机壳,避免再次发生漏油故障。

  6.油泵启动后油压不能升高

  某次现场人员打扫卫生,不慎将棉纱卷入正运行中的齿轮油泵联轴器上,于是准备开启另一台齿轮油泵,停下该泵。但当两台油泵都运行时,供油总管油压并未上升。油泵安装在油箱顶部,两台油泵出口管之间有一§8的连接管,目的是为了让在停的备用泵进油管始终充满油。DN100进油管底部有2只止回,一只DN100止回阀用于防止油漏回油箱,一只DN40止回阀是当进油管内油压大时能泄回油箱。但抽出进油管检查,发现进油管内未存满油,导致有空气,开辅泵油压不升。原因是DN40止回阀弹簧太细,更换新的DN40止回阀,确保进油管内存满油。这样开启辅泵油压能及时上升,完成倒泵。

  平时检查两台油泵的连通管是否发热,若发热表明连通管内有油流动。每月例行盘辅泵,主动开启在停辅泵,进行倒泵操作,使备用油泵能起到作用。严禁现场人员拿棉纱打扫联轴器旋转部位附近,防止发生安全事故。

  二、维保建议

  空压机作为空分装置最重要的大型旋转设备,需严格按照制造厂家说明书要求进行操作、维护及必要的停机检修。

  每年维保时,发现空压机转子一级叶轮干净,而二三四级叶轮上污垢多,且为锈沫,这是由于空气经各级压缩冷却后会有冷凝水析出,含湿空气造成了冷却器内壁和吸气管道锈蚀。建议将冷却器内壁做防腐,二三四级吸气管道更换为不锈钢管。

  机组停机期间,应向机组内充入干燥氮气,每十天开启一次油泵,运行一个小时,对润滑系统进行冲洗,并对压缩机进行盘车。注意盘车后转子停止位置应和盘车前位置相差1/4或3/4,以避免转子变形。建议两年更换一次润滑油,每半年检查一次油的质量,定期更换油过滤器滤芯

  每次开机前做好各项联锁试验,包含主机联锁跳闸和油泵互备联锁及防喘振阀联锁动作情况。对空压机一级吸气管道进行检查防腐,定期检查空气过滤器是否有空气滤筒损坏短路现象,空气滤筒要定期更换。送气管道止回阀拆下检查动作情况是否正常;同步电机按照说明书要求进行维保,并定期返厂,清除定子积灰、重新浸漆、修正滑环、检查轴瓦、并作转子动平衡。

  压缩机定期进行解体维保,对转子清灰、涂色探伤、动平衡校验,检查各轴瓦、密封磨损情况,增速机齿轮啮合、复测调整各联轴器对中。由于空压机结构复杂,安装要求高,其检修安装质量直接关乎空压机能否实现长周期、安全、稳定运行,故其维修工作最好邀请设备厂家或专业机构人员现场指导或施工,以保证空压机的安、稳、长、满、优运行。


来源:本站原创

标签: 空分空压机装置  

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